به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه

کنترل صدا

در نشریات گروه پزشکی
  • ایرج علی محمدی، مهدی فرخی*، سودا جوادی، مژگان نورائی، لیلا حسینی شفیعی
    مقدمه

    از اصلی ترین عوامل آلودگی صوتی در محیط شهری، صدای ناشی از خروجی اگزوز خودروها می باشد. مافلرها به عنوان وسیله ای برای کنترل صدای غیرفعال جهت کاهش صدای خروجی اگزوز خودروها استفاده می شوند. کارایی مافلرها در کاهش صدا به ابعاد و اشکال مافلر و اجزا و لوله های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. در این پژوهش تاثیر تغییر طول لوله های رابط مافلر و وجود سوراخ در این لوله ها بر میزان افت انتقال صدا در مافلرهای ری اکتیو، از طریق شبیه سازی نرم افزاری مورد بررسی واقع شده است.

    روش کار

    به منظور بررسی تاثیر متغیرهای هندسی مورد مطالعه روی میزان افت انتقال صدا در مافلر، از مدل سازی نرم افزاری COMSOL استفاده شد. با تغییر متغیرهای هندسی مافلر، طرح های مختلفی بدست آمد و پس از شبیه سازی عملکرد آکوستیک هرکدام از آنها، نتایج بدست آمده جهت تعیین اثر هر متغیر بر روی میزان افت صدا مقایسه گردید.  

    یافته ها

    این مطالعه نشان داد تغییر در هر یک از متغیرهای هندسی در بازه های مختلف فرکانسی، تاثیر متفاوتی بر افت انتقال صدا در مافلر می گذارد. نتایج نشان دهنده اثر ترکیبی متغیر های هندسی بر روی افت انتقال صدا بود. به طوری که وجود سوراخ روی لوله قبلی و افزایش طول لوله های رابط محفظه های انبساط منجر به افزایش میانگین افت انتقال مافلر و در صورت عدم وجود سوراخ روی لوله قبلی، افزایش طول لوله های رابط منجر به کاهش میانگین افت انتقال مافلر می شود. افت انتقال صدا در مدل های مورد بررسی در فرکانس های پایین کم بوده و با افزایش فرکانس، افزایش می یابد. 

    نتیجه گیری

    نتایج بدست آمده می تواند جهت طراحی بهینه مافلرها برای افزایش عملکردشان در افت انتقال صدا استفاده شود. همچنین باید در این طراحی به اثر ترکیبی اشکال هندسی لوله های موجود در داخل مافلر جهت دستیابی به کمترین صدای خروجی از دهانه اگزوز مورد توجه قرار گیرد.

    کلید واژگان: مافلر، افت انتقال صدا، کنترل صدا، COMSOL
    Iraj Alimohammadi, Mahdi Farrokhi*, Sevda Javadi, Mozhgan Nouraei, Leila Hosseini Shafeie
    Introduction

    A significant contributor to noise pollution in urban areas is automobile exhaust systems, wherein mufflers, as passive devices, are designed to mitigate the noise produced. The dimensions, shape, and configuration of the muffler, along with its associated components and pipes, influence its effectiveness in sound transmission loss. This study investigates the impact of varying the length of the muffler’s connecting pipes and their associated holes on sound transmission loss in reactive mufflers, utilizing software simulation for analysis.

    Material and Methods

    The research utilized COMSOL 5.5 to simulate the effects of different geometric factors on sound transmission loss in mufflers. Modifying factors such as the length of connecting pipes and the existence of holes led to the development of various designs. Analysis of the results was conducted to assess the impact of each parameter on sound attenuation, enabling a straightforward comparison of acoustic efficiency.

    Results

    Studies demonstrate that changing the form of pipes at different frequencies produces diverse outcomes. Introducing a perforation prior to the tube and utilizing elongated connecting tubes with expansion chambers can enhance transmission attenuation. On the other hand, transmission loss decreases with longer pipes that lack holes. Lower pitches experience minimal attenuation, whereas higher pitches undergo more loss. Reactive mufflers work best at certain frequencies, where the length of the connecting pipe affects both the acoustic mass and the effectiveness of the muffler.

    Conclusion

    The results obtained from this study can inform the optimal design of mufflers aimed at enhancing their efficacy in sound transmission loss. Furthermore, it is essential to consider the synergistic impact of the geometrical configurations of the internal pipes within the muffler to minimize sound emissions from the exhaust outlet.

    Keywords: Muffler, Sound Transmission Loss, Noise Control, COMSOL
  • زهرا هاشمی، محمدجواد شیخ مظفری*، آزما پوترا، مرضیه صادقیان، نسرین اسدی، سعید احمدی، معصومه علی دوستی
    مقدمه

    با وجود اینکه پنل های میکروسوراخدار (MPP) به عنوان نسل جدیدی از جاذب های صوتی و جایگزینی موثر برای جاذب های الیافی معرفی می شوند، این فناوری همچنان با چالش هایی مواجه است. مهم ترین ضعف این پنل ها، پهنای باند جذب محدود آنهاست که عمدتا در اطراف فرکانس طبیعی متمرکز است. این محدودیت باعث می شود که MPP ها نتوانند به طور موثری طیف وسیعی از فرکانس ها را پوشش دهند، که این امر کارایی آنها را در کاربردهای مختلف کاهش می دهد. در نتیجه، بهینه سازی طراحی این پنل ها برای بهبود عملکرد جذب در گستره وسیع تری از فرکانس ها، به یکی از اهداف اصلی تحقیقات در این حوزه تبدیل شده است

    روش کار

    در این مطالعه از روش سطح پاسخ (RSM) با رویکرد طراحی مرکب مرکزی (CCD) و نرم افزار Design Expert برای تعیین میانگین ضریب جذب نرمال در محدوده فرکانسی 125 تا 2500 هرتز استفاده شد. همچنین شبیه سازی های عددی به روش اجزاء محدود (FEM) برای اعتبارسنجی نتایج RSM انجام گرفت. پس از بهینه سازی، یک جاذب MPP طراحی، ساخته و ضریب جذب نرمال آن با استفاده از لوله امپدانس اندازه گیری شد. مدل تئوریک مدار معادل (ECM) نیز برای پیش بینی ضریب جذب نرمال برای MPP ساخته شده استفاده شد.  

    یافته ها

    فرایند بهینه سازی نشان داد که با تنظیم قطر سوراخ ها، درصد تخلخل و عمق حفره هوایی پشت پنل به ترتیب بر روی 0.3 میلی متر، 2.5% و 25 میلی متر، حداکثر جذب در محدوده فرکانسی مورد نظر حاصل می شود. تحت این شرایط بهینه، میانگین ضریب جذب با پیش بینی های RSM در شبیه سازی های عددی، تئوریک و آزمایشگاهی هماهنگی نزدیک داشت و بهبود چشمگیری به میزان 13.8% نسبت به MPP غیر بهینه شده نشان داد.

    نتیجه گیری

    این مطالعه کارایی و اثربخشی استفاده از RSM را برای ارزیابی پارامترهای مختلف موثر بر عملکرد MPP به نمایش گذاشت. همچنین مدل عددی FEM و مدل تئوریک ECM همبستگی قابل توجهی با نتایج لوله امپدانس نشان دادند و به عنوان جایگزین های مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای روش های آزمایشگاهی سنتی پیشنهاد می شوند. این مدل ها سطح توافق قابل قبولی با نتایج تجربی ارائه دادند و پتانسیل خود را در کاربردهای عملی تایید کردند.

    کلید واژگان: کنترل صدا، جاذب میکروسوراخدار، بهینه سازی، RSM، FEM، ECM
    Zahra Hashemi, Mohammadjavad Sheikhmozafari*, Azma Putra, Marzie Sadeghian, Nasrin Asadi, Saeid Ahmadi, Masoumeh Alidostie
    Introduction

    Microperforated panels (MPPs), often considered as potential replacements for fiber absorbers, have a significant limitation in their absorption bandwidth, particularly around the natural frequency. This study aims to address this challenge by focusing on the optimization and modeling of sound absorption in a manufactured MPP.

    Material and Methods

    The study employed Response Surface Methodology (RSM) with a Central Composite Design (CCD) approach using Design Expert software to determine the average normal absorption coefficient within the frequency range of 125 to 2500 Hz. Numerical simulations using the Finite Element Method (FEM) were conducted to validate the RSM findings. An MPP absorber was then designed, manufactured, and evaluated for its normal absorption coefficient using an impedance tube. Additionally, a theoretical Equivalent Circuit Model (ECM) was utilized to predict the normal absorption coefficient for the manufactured MPP.

    Results

    The optimization process revealed that setting the hole diameter to 0.3 mm, the percentage of perforation to 2.5%, and the air cavity depth behind the panel to 25 mm resulted in maximum absorption within the specified frequency range. Under these optimized conditions, the average absorption coefficient closely aligned with the predictions generated by RSM across numerical, theoretical, and laboratory assessments, demonstrating a 13.8% improvement compared to non-optimized MPPs.

    Conclusion

    This study demonstrates the effectiveness of using RSM to optimize the parameters affecting MPP performance. The substantial correlation between the FEM numerical model, ECM theory model, and impedance tube results positions these models as both cost-effective and reliable alternatives to conventional laboratory methods. The consistency of these models with the experimental outcomes validates their potential for practical applications.

    Keywords: Noise Control, Micro-Perforated Panel Absorber, Optimization, RSM, FEM, ECM
  • علی صفری واریانی، رعنا علیمرادی، سعید احمدی*، سجاد زارع، زهره فلاح مراد
    زمینه و هدف

    دستگاه پرس یکی از ماشین آلات مهم صنعتی برای تولید قطعات فلزی می باشد که معمولا صدای خطرناک منتشر می نماید. یکی از رایج ترین روش ها برای کاهش انتقال صدای ماشین آلات استفاده از محفظه آکوستیک است. هدف از این مطالعه بررسی نقش ابعاد و موقعیت دریچه باز محفظه های آکوستیک جزیی در میزان مواجهه صوتی اپراتور دستگاه پرس است.  

    روش بررسی

    در این مطالعه کاربردی یک دستگاه پرس ضربه ای با ظرفیت 60 تن به عنوان منبع صدای واقعی در کارخانه تولید قطعات خودرو تحت بررسی قرار گرفت. تراز صدای معادل اپراتور و متوسط صدای دستگاه پرس قبل و بعد از مداخله کنترلی بر اساس استاندارد ISO 9612 و با استفاده از تراز سنج صوت مدلCassella Cell-450 اندازه گیری شد. لاستیک به ضخامت 2 میلیمتر و پشم سنگ به ضخامت50 میلیمتر به عنوان مواد عایق و جاذب محفظه آکوستیک در نظر گرفته شدند و به منظور پیش بینی عملکرد محفظه آکوستیک از طریق مدل های ریاضی، افت انتقال صوت لاستیک با استفاده از دستگاه امپدانس تیوبBSWA SW 477 اندازه گیری شد. در ادامه محفظه آکوستیک به طول، عرض و ارتفاع به ترتیب 4/1، 2/1و 3 متر ساخته شد و دریچه های باز به مساحت 2، 5/3و 7 درصد از مساحت کل بدنه محفظه در بخش مقابل اپراتور و دریچه ای به مساحت 2 درصد در بخش جانبی به منظور بررسی عملکرد جفاظ آکوستیک جزیی ایجاد شد.

    یافته ها

    تراز صدای معادل اپراتور دستگاه پرس قبل و بعد از مداخله با محفظه آکوستیکی کامل به ترتیب 89 و 67 دسی بل A اندازه گیری شد. میزان مواجهه اپراتور دستگاه پرس پس از محصورسازی جزیی با دریچه های باز به ابعاد 2، 5/3و 7 درصد در ضلع مقابل دستگاه به ترتیب 78، 79 و 78 دسی بل A اندازه گیری شد و به طور جزیی این مقادیر بیشتر از مقادیر پیش بینی شده بودند. تغییر جهت دریچه باز با ابعاد 2 درصد از مقابل دستگاه به ضلع جانبی منجر به کاهش میزان مواجهه فردی اپراتور دستگاه پرس از 78 به 69 دسی بل A گردید، هرچند که در میانگین صدای دستگاه پرس تغییر قابل توجهی مشاهده نشد.  

    نتیجه گیری

    افزایش ابعاد دریچه جلویی محصور کننده جزیی دستگاه پرس، تغییر قابل توجهی در میزان مواجهه صوتی اپراتور دستگاه پرس ایجاد نکرد. تغییر جهت دریچه، میزان مواجهه اپراتور دستگاه را به شدت کاهش داد. بنابراین برای تغذیه دستی دستگاه پرس از طریق دریچه های تعبیه شده در مقابل اپراتور، ابعاد دریچه را می توان به منظور دسترسی بهتر اپراتور به منطقه عملیاتی دستگاه، با آزادی عمل بیشتری انتخاب کرد، بدون اینکه اپراتور در معرض صدای بیشتر قراربگیرد. در ضمن، تغییر جهت دریچه از ضلع مقابل به ضلع جانبی و تغذیه خودکار دستگاه از طریق دریچه های جانبی می تواند به مقدار زیادی مواجهه اپراتور دستگاه را کاهش دهد.

    کلید واژگان: کنترل صدا، محفظه آکوستیک جزیی، ابعاد دریچه، جهت دریچه، پرس ضربه ای
    Ali Safari Variani, Rana Alimoradi, Saeid Ahmadi*, Sajad Zare, Zohre Fallah Morad
    Introduction

    Punch press is contributed as one of the major industrial machines to produce metal objects, which typically propagates hazardous noise. Acoustic enclosure is the most common method to mitigate noise transmitted from industrial equipment. This study aimed to assess the role of opening dimension and location in a partial acoustic enclosure on occupational noise exposure of punch press’s operator.

    Method

    A punch press with the capacity of 60 tons in an automotive manufacturing company was considered as a real noise source. Equivalent noise exposure level was measured with reference to ISO 9612 using Cassella Cell-450 sound meter, before and after noise control intervention. Rubber sheet and mineral wool as insulation and absorption acoustical material with the thickness of 2 and 50 mm, respectively, applied to build acoustic enclosure. Rubber sheet sound transmission loss was measured using BSAW SW 477 acoustic impedance tube to predict acoustic performance of enclosure. In addition, Partial acoustic enclosure with the dimensions of 1.4 by 1.2 by 3 meter was constructed and opening areas which was equal to 2, 3, 5 and 7 percentage of total area of enclosure was created in front of punch press operator. Finally, an opening equals to 2 percentage of total area of enclosure was created on the left sidewall of enclosure to assess the location of opening on noise level.

    Results

    Punch press operator noise exposure level was measured to be 89 and 67 dBA before and after using full acoustic enclosure respectively.  After using partial acoustic enclosure with open area percentage of 2, 3.5 and 7 on the front side of press, operator noise exposure level was measured 78, 79, 78 dBA, respectively which was a little bit more than predicted noise. As the opening position was relocated from the front wall to the sidewall of the enclosure, operator noise exposure was reduced from 78 to 69 dBA respectively. Although, there was not significant differences between mean sound level of the punch press after relocation of opening. 

    Conclusion

    Utilizing full acoustic enclosure constructed from insulation material recommended in this study, reduced punch press operator noise exposure remarkably. Although, opening area of partial acoustic enclosure was increased to some general extent to feed punch press, there was a slight change in noise exposure of press operator. On the other hand, press operator noise exposure was plummeted with the relocation of opening. Therefore, front opening dimension could be chosen fairly wide to access and feed operation zone of punch press without exposing operator with more noise level. Furthermore, repositioning the opening from the front wall to the side wall of the enclosure and automatically feeding the press through side opening could substantially reduce the operator noise exposure.

    Keywords: Noise control, Partial acoustic enclosure, Opening dimension, Opening position, Punch press
  • علی عسکری*، رستم گلمحمدی، علیمردان علی نیا، عارف هنیری حقیقی
    سابقه و هدف

    صدا شکلی از انرژی مکانیکی است که به وسیله سیستم شنوایی انسان قابل درک است؛ که می تواند باعث اختلالات فیزیولوژیک و روانی گردد، ازاین رو کنترل میزان مواجهات با این عامل زیان آور در محیط های صنعتی و غیر صنعتی مهم می باشد. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی احداث دیواره صوتی بر کاهش صدای یک ژنراتور خانه بوده است.

    مواد و روش ها:

     این مطالعه موردی در زمستان سال 1398 و طی چهار مرحله شامل: تعیین هدف اندازه گیری، جمع آوری اطلاعات از موقعیت، انتخاب، طراحی و نصب مانع صوتی و تعیین اثربخشی آن صورت پذیرفت. اندازه گیری صدابر اساس ISO 9612-2009 (E) و با استفاده از ترازسنج صوت Casella CEL مدل 450 اندازه گیری انجام شد.

    یافته ها:

     میانگین کاهش صوت در فاصله 1 متری از مانع صوتی 5/19 دسی بل و بیشترین میزان افت انتقال ناشی از نصب مانع در فرکانس 8000 هزار هرتز با 4/22 دسی بل ثبت شده است.

    نتیجه گیری:

    با توجه به سادگی طرح، سهولت اجرا و کارایی مانع صوتی معرفی شده در این پروژه برای شرایط مشابه با اثربخشی 5/0 ± 19 دسی بل پیشنهاد می گردد.

    کلید واژگان: صدا، مانع صوتی، کنترل صدا، صنعت نفت
    ALI ASKARI*, Rostam Golmohammadi, Alimardan Alinia, Aref Honairi Haghighi
    Background and Objective

    Noise is a kind of mechanical energy that is sensed by the human hearing system. It can cause physiological and psychological disturbances, therefore controlling the exposure to this harmful factor is highly important in industrial and non-industrial workplaces. The purpose of this study is to determine the effectiveness of acoustic barriers on noise reduction in one generator building.

    Materials and Methods

     This case study carried out four stages in January 2020, which including: determining the purpose of the measurement, gathering information from the location, selecting the proper material, designing, installing the noise barrier, and evaluating its effectiveness. The environment noise level was measured according to ISO 9612-2009 [E] by the Casella CEL Model 450 sound level meter.

    Results

    The average noise reduction, 1 m from the noise barrier was 19.5 dB, the highest transmission loss recorded was 22.4 dB.at 8000 Hz.

    Conclusion

    Due to the simplicity of the design, the ease of implementation, and the efficiency of the sound barrier introduced in this project is recommended for similar conditions with an effectiveness of 19±0.5 dB.

    Keywords: Noise barrier, Noise control, Harmful factor, Oil industry
  • ایوب عبدالله زاده ثانی، رسول یاراحمدی، جمیله ابوالقاسمی، مهران فیروزبخش، جعفر بشارتی، ایرج علیمحمدی*
    مقدمه

    با توجه به محدودیت های زمانی، اجرایی و تامین منابع مالی در هر صنعت، یکی از راه کار های اساسی برای مدیریت کنترل صدا و انتخاب بهترین روش، استفاده از اولویت بندی روش های کنترل صدا می باشد. هدف از مطالعه حاضر، اولویت بندی روش های کنترل صدا دریک صنعت باتری سازی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود.

    روش کار

    مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود. پس از اندازه گیری های تراز فشار صوت و شناسایی منابع عمده مولد آلودگی صوتی،جهت غربالگری معیار ها و روش های کنترل صدا از شاخص روایی محتوایی (CVI)و نسبت روایی محتوایی (CVR) استفاده شد. اولویت بندی روش های کنترل صدا بر اساس معیارهای مطالعه با محاسبه وزن نسبی هر یک از آنها توسط دو فاکتور مقدار ویژه و بردار ویژه انجام شد.

    یافته ها

    نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میزان ناسازگاری در مقایسات زوجی در تمام موارد کم تر از 10 درصد بوده و سازگاری پاسخ ها مورد تایید می باشد.بر اساس نتایج به دست آمده، از بین معیار های مطالعه، معیار کارایی آکوستیکی روش با وزن (0.1810) و از بین روش های پیشنهادی کنترل صدا، روش کنترل مدت زمان مواجهه با صدا و آموزش کارگران با وزن (0.1732) دارای بالاترین اولویت بودند.

    نتیجه گیری:

    به طور کلی یافته های مطالعه نشان داد که بهترین معیار جهت انتخاب وسیله کنترل صدا، معیار کارایی آکوستیکی روش می باشد. همچنین بر اساس نتایج، کنترل مدت زمان مواجهه با صدا و آموزش کارگران بهترین روش کنترل صدا برای کنترل صدای منابع عمده تولید صدا در صنعت باتری سازی بود.

    کلید واژگان: کنترل صدا، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، اولویت بندی، باتری سازی
    Ayub Abdollahzade Sani, Rasoul Yarahmadi, Jamileh Abolghasemi, Mehran Firouzbakhsh, Jaafar Besharati, Iraj Alimohammadi*
    Introduction

    Consideration to time constraints, implementation and funding in each industry, one of the essential strategies for managing noise control and selection the best method is to prioritize noise control methods. The aim of this study was to Prioritizing of Noise Control Methods in the battery making industry by the Analytical Hierarchy Process (AHP).

    Methods

    The present study was a descriptive-analytical cross-sectional study.After measurement of sound pressure level and identifying the main sources of noise pollution, Content validity index (CVI) and content validity ratio (CVR) were used to sieve the criteria and methods of noise control. Prioritization of noise control methods based on the study criteria was done by calculating the relative weight of each of them by two factors of Eigenvalue and eigenvector.

    Results

    The results of the study showed that the inconsistency ratio(IR) in pairwise comparisons was less than )10%( in all cases and the consistency of the answers was confirmed. Based on the results, among the study criteria, the acoustic efficiency criterion of method with weight(0.1810), and Among the proposed methods of noise control, the method of controlling the exposure time to noise and training of workers with weight(0.1732) had the highest priority.

    Conclusion

    Findings showed that in the studied battery making industry, the best criterion in noise control is the safety of the noise control device. Also based on the results, controlling the duration of exposure time to noise and training workers in conditions of high noise exposure was the best method to noise control in the battery making.

    Keywords: Analytical Hierarchy Process, Prioritizing, Noise control-, battery making
  • سید مهدی موسوی، مهسا جهادی نائینی، مجتبی حقیقت*

    چکیده

    مقدمه

    هدف مطالعه حاضر اولویت بندی کنترل صدا در واحدهای مختلف یک پالایشگاه نفت با استفاده از دو شاخص اولویت کنترل صدا (NCPI) و گزینه مشابه به راه حل ایده آل (TOPSIS) است.

    روش کار

    مطالعه حاضر از نوع مقطعی - توصیفی و تحلیلی بود، که در سال 1398 در واحد مخازن و نقل وانتقال مواد نفتی یک پالایشگاه نفت و طی سه مرحله انجام شد. در مرحله اول با استفاده از روش پیشنهادشده ISO91612 صدا سنجی محیطی انجام شد. در مرحله دوم با استفاده از سه متغیر تعداد افراد در معرض مواجهه، مدت زمان مواجهه و فاکتور وزنی متناظر با تراز فشار صوت مواجهه مقدار شاخص NCPI برای واحدهای مختلف تعیین گردید و در مرحله سوم راهکارهای کنترل صدا با استفاده از روش TOPSIS اولویت بندی شدند.

    یافته ها

    بیشترین انتشار صوت در واحد NTA (98 دسی بل) و کمترین میزان انتشار صوت در واحد مخازن کروی (84 دسی بل) بود. از میان 10 واحد موردبررسی، واحد NTA با 12 نفر کارگر بالاترین شاخص اولویت کنترل صدا (25/1(را به خود اختصاص داد. نتایج روش TOPSIS نشان داد که راهکار کنترل زمان مواجهه با وزن نهایی 722/0 ایده آل ترین راهکار برای کنترل صدا در واحد NTA است.

    نتیجه گیری:

    با به کارگیری دو شاخص NCPI و TOPSIS می توان اولویت بندی مناسبی را برای واحدهای مختلف تعیین و پیشنهادهای کنترل فنی و مدیریتی صدا را به ترتیب اولویت اجرا نمود. همچنین الگوی استفاده شده در این مطالعه می تواند برای دیگر صنایع مشابه که دارای آلودگی صدا می باشند نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

    کلید واژگان: NCPI، TOPSIS، کنترل صدا، اولویت بندی
    Seyed Mahdi Mousavi, Mahsa Jahadi Naeini, Mojtaba Haghighat*

    Abstract Introduction:

    This study was aimed to prioritize noise control in different units of an oil refinery using noise control priority index (NCPI) and technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS)
     
     

    Methods

    This cross-sectional-descriptive and analytical study was conducted in the oil storage tanks and transportation unit of an oil refinery, in 2019. In the first stage, environmental sound was measured based on the standard of ISO 91612. In the second stage, the values of NCPI index in different units was calculated by three variables, including the exposed people number, the exposure duration, and the weighting factor related to the sound pressure level. In the third stage, noise control strategies were prioritized using TOPSIS method.
     

    Results

    The highest sound emission was observed in NTA unit (98 dB) and the lowest sound emission was related to spherical tanks (84 dB). Among the 10 units studied, the NTA unit with 12 workers had the highest priority of noise control (NCPI = 1.25). The results of TOPSIS method showed that the solution of time exposure control with the final weight of 0.722 is the most ideal method to decrease noise exposure in NTA unit.
     

    Conclusion

    via the two method of NCPI and TOPSIS, it is possible to determine the appropriate prioritization in different units and implement the solutions of technical and managerial noise control in order of priority. The model used in this study can also be applied in other similar industries with noise pollution

    Keywords: NCPI, TOPSIS, Noise control, prioritization
  • سید مهدی موسوی*، مهسا جهادی نائینی، سعید یزدانی راد، مجتبی حقیقت
    مقدمه

    هدف مطالعه حاضر ارایه یک مدل تصمیم گیری انتخاب راهکار کنترل صدا  مبتنی بر روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی با استفاده از تکنیک های دلفی فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور فازی انجام بود .

     روش کار

    مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که در واحد تبدیل کاتالیستی یک پالایشگاه نفت انجام شد. در مرحله اول به منظور شناسایی منابع مولد صدا اندازه گیری صدا با توجه به استاندارد انجام شد . در مرحله دوم  با انجام بررسی متون و انجام مصاحبه با خبرگان معیارها و راهکارهای اولیه شناسایی و با استفاده از  روش دلفی فازی مهمترین معیارها و راهکارهای کنترل صدا انتخاب  و در مرحله سوم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن دهی  به معیارها انجام گردید . در مرحله اخر راهکارهای کنترلی با استفاده از روش ویکور فازی الویت بندی شد .

    یافته ها

    بر اساس نتایج، معیار هزینه با وزن نهایی (0.2796) بعنوان مهمترین و معیار تداخل در فرآیند به عنوان کم اهمیت ترین معیار (0.1107)در نظر گرفته شدند. همچنین کنترل صدا بر اساس الویت عبارتند از: احداث اتاق صوتی برای کارگران در معرض مواجه (Q=0) ، احداث اتاقک صوتی روی منابع(Q=0.49) و نصب ساینلسر روی ایرجت ها(Q=0.50) .

    نتیجه گیری

    مدل تصمیم گیری ارایه شده در این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنما جهت انتخاب مناسب یک راهکار کنترل صدا در سایر صنایع که دارای مشکل صدا می باشند بکار گرفته شود .

    کلید واژگان: کنترل صدا، الویت بندی، واحد تبدیل کاتالیستی
    Seyed Mahdi Mousavi*, Mahsa Jahadi Naeini, Saeid Yazdani Rad, Mojtaba Haghighat
    Background

    The aimed of this study was to identify and ranking noise control solutions by using fuzzy Delphi approach and FAHP-fuzzy vikor method in an oil refinery.

    Methods

    This descriptive-analytical study was conducted in the catalytic conversion unit in an oil refinery. First, noise measurement was performed based on the standard to identify the sources of noise generating factors. Second, the criteria and initial solutions were identified by reviewing the texts and conducting interviews with experts and the most significant criteria and solutions for noise control were selected using the fuzzy Delphi method. Then, the criteria were weighed using the fuzzy analytic hierarchy method.  Finally, the control solutions were prioritized using fuzzy Vikor method.

    Results

    The results of FAHP method indicated that cost with final weight (0.2796) had the highest weight and non-interference in the process with final weight (0.1107) had the lowest weight among the identified criteria. The ranking of noise control solutions with fuzzy Vickor method indicated that the construction of an acoustic room for workers exposed to weights (Q = 0) as the most appropriate solution for noise control and the method of modifying or changing the work process with the final weight (Q = 1) is the last noise control solution among the solutions identified in the studied refinery.

    Conclusion

    The use of multi-criteria decision-making methods in selecting the appropriate solution for noise control can overcome the uncertainties in making an appropriate decision for selecting the best solution for noise control. In this study, a decision model was introduced for selecting the most appropriate noise control solution based on different criteria and this model can be used in other industries which should select a noise control solution.

    Keywords: Noise control, Prioritization, Catalytic conversion unit, Fuzzy AHP, Vikor Fuzzy
  • رستم گلمحمدی، اعظم بیابانی*، نرگس آزادی، ایمان آبشنگ
    زمینه و هدف

    آلودگی صدا فراگیرترین عامل زیان آور فیزیکی در محیط های صنعتی به شمار می آید. اشتغال در محیط پر صدا به طور مداوم می تواند علاوه بر اثرات شنوایی ، باعث اختلال در ارتباطات کلامی، محدودیت تمرکز، خستگی، آزار ذهنی و کاهش بازده کاری شود.کنترل صدا به منظور کنترل اثرات آن و راحتی کارگر بوده و شامل روش های کلی کنترل مدیریتی و کنترل مهندسی می باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی و اجرای مداخلات مهندسی جهت کاهش مواجهه شغلی با صدا در واحدهای مختلف یک کارخانه روغن سازی در استان خوزستان بود.

    روش کار

    این مطالعه توصیفی، تحلیلی و مداخله ای در یک کارخانه تولید روغن خوراکی در استان خوزستان انجام گردید. در این مطالعه تراز فشار صوت در سالن های تولید توسط ترازسنج دیجیتال پیشرفته مدل AWA 5688 طبق استاندارد ISO 9612 اندازه گیری شد و سپس در واحدهای با تراز فشار صوت بالاتر از حد مجاز اقدامات مداخله ای شامل نصب لرزه گیر زیر دستگاه های پرس، نصب پانل آکوستیک در سقف و پانل جاذب در دیوار مشترک با سالن مونتاژ، نصب پانل جاذب در دیوارهای مجاور اپراتورهای پرس، نصب صفحات پلیمری روی سطح میزهای واحد قوطی سازی، اصلاح درب و پنجره های و اجرای کف شناور اتاق کنترل، نصب کابین فلزی با سطح داخلی جاذب فوم الاستومری در دستگاه های تتراپک، نصب سقف فولاد گالوانیزه و لایه جاذب الاستومری در اتاقک کابین، ساخت و نصب اتاقک آکوستیک روی دستگاه بطری ردیف کن انجام گرفت. سپس به منظور تعیین میزان اثربخشی مداخلات انجام شده ارزیابی مجدد صورت گرفت. علاوه براین میزان اثربخشی مداخلات نسبت به کاهش تراز فشار صوت، شاخص های هزینه-اثربخشی و هزینه-فایده محاسبه گردید.

    یافته ها

    نتایج نشان داد قبل از انجام مداخله در تمام ایستگاه ها تراز فشار صوت معادل اندازه گیری شده بالاتر از حد مجاز بود به طوری که بالاترین میزان تراز فشار صوت در مجاورت یکی از پرس های 63 تن برابر  dB(A)6/92 را نشان می دهد. بعد از انجام مداخلات، میزان تراز فشار صوت در تمام ایستگاه ها کاهش یافته و در تمام نقاط به استثنا ایستگاهی که در مجاورت دستگاه پرس63 تن بود به کمتر از مقدار حد مجاز رسیده است. با توجه به مداخلات صورت گرفته مشخص گردید بیشترین کاهش صدا در  اصلاح اتاقک های دستگاه های تتراپک بوده است. نتایج کاهش میزان تراز فشار صوت در آنالیز فرکانس صدا نیز در قبل و بعد از انجام مداخله در سالن پرس و بطری سازی اثر بخشی مداخلات صورت گرفته را تایید نمود. متوسط شاخص هزینه-فایده کلی 70/0 میلیون ریال به ازای هر نفر در یک دوره یکساله نسبت پرداخت به بیمه گر به ازای هر سال بازنشستگی زودتر بوده است.

    نتیجه گیری

    بررسی ها نشان داد تمام اقدامات کنترلی انجام شده در واحد های مختلف در این مطالعه منجر به کاهش چشم گیر تراز معادل فشار صوت گردید و با بررسی صورت گرفته توسط شاخص هزینه اثربخشی و شاخص هزینه-فایده نیز مشخص گردید علی رغم هزینه نسبتا بالایی که در برخی واحدها صورت گرفت این شاخص ها کاملا در محدوده قابل قبولی قرار دارند.

    کلید واژگان: تراز فشار صوت، مداخلات مهندسی، کنترل صدا، شاخص هزینه-فایده
    ROSTAM GOLMOHAMADI, Azam Biabani*, Narges AZADI, IMAN Abshang
    Background and aim

    Noise pollution is the most widespread physical harmful factor in industrial environments. Noise control is intended to control its effects and comfort of work, including general management and engineering control techniques. Harmful noise is considered as an important occupational hazard in the iron and steel, textile and process industries. In addition, noise pollution is a potentially harmful component of the plant industrials. Metal Industry have been identified as one of the environments with higher noise than permissible and for many countries, implemented Hearing protection programs for workers protection in these industrials. Occupational exposure to the noise caused by Devices and Processes productive processes is often described as a form of self-harm. Noise control is intended to control its effects and Convenience of work, including general management control and engineering control. In most industries there is at least one process unit in which the noise pressure level is higher than the permitted level and oil industry is also subject to this. Therefore, the present study aimed to evaluate the noise pressure level in some units of the oil industry and to evaluate the effectiveness of the implementation of engineering control methods including sub-seismic installation, modification of control room doors and windows, floating floor implementation, construction and installation of acoustic chamber.

    Method

    This descriptive, analytical and interventional study was conducted at an oil factory in Khuzestan province. This study was carried out in four phases, including Phase I; measuring and evaluating noise and identifying important bands and sources of noise production, Phase II designing technical control methods at the resource location, and location of workers, Phase III, Implementation of engineering interventions and Phase IV Reassessment and effectiveness of the interventions were performed. In the first phase, the noise pressure level in the pressing, assembly, installation and bottling sections was measured peripherally and locally. In addition, at some peripheral stations and all local stations, was performed the frequency analysis of one octave of noise by the advanced digital level meter AWA 5688 in accordance with ISO 9612. In addition to for Local Stations the equilibrium, was determined the received dose to determine its reduction after interventions. Then, according to the type and level of noise pressure level as well as the environmental characteristics of the hall, were performed appropriate engineering control measures. Then in the second and third phases in this research in the high noise pressure level units Was performed Interventional actions Includes sub-seismic installation, installation of acoustic panel on the ceiling and absorbent panel on the common wall with assembly hall, installation of absorbent panel on the adjacent walls of press operators, installation of polymer plates on the desks, modification of doors and windows of control room and floating floor installation, installation Metal cab with foam elastomeric inner surface, galvanized steel ceiling and elastomeric adsorbent in cabin cab, acoustic chamber fabrication and installation.  In the fourth phase of this study was performed a reassessment of the noise pressure level in the intervention units and at the workstation to determine the effectiveness of the interventions. For this purpose, was compared the noise pressure level of each indicator station and compared before and after the intervention. also In evaluating the effectiveness of the interventions performed was recorded, the approximate cost per unit separately and was presented their effectiveness in reducing the noise pressure level as a cost-effectiveness index as well as a cost-benefit index to determine each cost reduction How much does it cost to decibel.  

    Results

    The results of noise pressure level measurement in different units showed that the equivalent noise pressure level was Above than Exposure limit before the intervention in all stations so that The highest level of noise pressure in the vicinity of one of the 63 tone presses was equal to 92/63 dB (A). After the interventions, the noise pressure level was reduced at all stations and was lower than the limit at all points except one press also. The results showed that the largest reduction in noise was in the correction of the tetra pack chambers. Frequency analysis of noise was performed at most of the indicator stations and presented at two sample stations. The results showed that the noise pressure level was effectively reduced. In addition to technical efficiency and scientific justification, noise control techniques must be applied with economic considerations in mind. Due to the cost of technical methods of noise control, it is essential that the designer assess the economic aspects including cost-effectiveness and even cost-benefit before executing the plan until the employer can estimate the cost of the project with economic considerations In addition to the technical results. If so with noise levels are lowered to the permissible level using less expensive methods, there is no need for high costs. In this study, the economic aspects of technical control plans in different units and their total in the company were estimated. In this paper, the cost-benefit index was calculated, which showed that the total direct cost of the project in the press unit was about 502 million Rails and given that the number of people who were disqualified was 13 in three shifts, the average cost-benefit index was 0.70 million Rails per person over a one-year period.

    Conclusion

    In this study, were used interventional methods of modification and fabrication of chambers for tetra pack and bottle-filling machines in the bottling hall After examining the unit, it was found that environmental control was not a priority in this unit And the problems with this unit were due to technical glitches and the incompleteness of the tetra-pockets cab room and the lack of a queuing bottle chamber. Completing walls reduced the noise pressure level to 9.5 dB and reduced workerschr('39') exposure to below 82 dB by steel sheets and technical modifications to control noise in Tetra pack chambers. Also, the noise of the Bottle Row Unit reduced by Construction and  installation of a simple chamber with steel wall and UPVC door and window  about 10 dB and reduced the exposure to below 79 dB Another intervention in this unit was the use of silicone sealant and Silicone Glue to block all leakage pores. According to the guidelines outlined in the Volume Control Guide, acoustic chamber installation can be a good way of controlling the noise of industrial sources, and the use of steel sheet as the main approved layer of ISO 15667 has been well used in this study. One of the interventions that was effective was the installation of an elastomeric sealant at the base of the presses to reduce vibration, which reduced the noise pressure level in the low frequency range. In addition, the use of rock wool insulation has a significant effect on reducing the noise pressure level. In this study, it was found that enclosure can reduce the noise level in the unit production pump, but should be considered the limitations of the enclosure method. In the industry under review there were two staff control rooms in the liquid production unit and facilities, which had major drawbacks in the number, dimensions, and gender of the windows. In this plan equivalent noise pressure level decreased more than 16 dB in the listenerchr('39')s room with reduced the size and number of windows and replaced them with UPVC double-glazed windows, as well as replacing doors of the same type with a low cost. Eventually the investigations showed that all the control measures performed in different units in this study resulted in a significant reduction in the noise pressure equivalent level. Units taken these indices are within the acceptable range.

    Keywords: noise pressure level, Engineering interventions, noise control, Cost-benefit index
  • سید مهدی موسوی، روح الدین مرادی راد، محمد حسین بهشتی، روح الله حاجی زاده*، فرشته طاهری، اسماعیل خداپرست، سعید یزدانی راد، یوسف فقیه نیا ترشیزی
    زمینه و هدف

    مواجهه با صدا خطر شغلی معمول در گستره وسیعی از محیط های کاری بخصوص صنایع نفت و گاز و شرکت های مرتبط محسوب می شود. این مطالعه در سال 1394 و با هدف ارزیابی صدای محیطی قبل و بعد از انجام اقدامات اصلاحی در 11 واحد عملیاتی بخش مخازن و نقل و انتقال مواد نفتی شرکت پالایش نفت آبادان صورت گرفت.

    روش کار

    در ابتدای پژوهش اطلاعات اولیه شامل محل استقرار منابع صوتی و شرایط عملیاتی تجهیزات جمع آوری شد. اندازه گیری صدا بر اساس استاندارد ISO 9612 به روش شبکه بندی قبل و بعد از انجام اقدامات اصلاحی شامل تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب و فرسوده و یا روغنکاری قطعات متحرک و  با استفاده از صدا سنج مدل SLM CEL490 و مدل کالیبراتور CEL-110/1 ساخت شرکت casella انجام شد .

    یافته ها

    بر اساس نتایج  این مطالعه واحد NTA  دارای بیشترین میزان آلودگی صوتی (97دسی بل) و واحد مخازن کروی دارای کمترین میزان آلودگی صوتی (82  دسی بل) بود. از کل 523 ایستگاه اندازه گیری شده در این مطالعه 115 ایستگاه دارای تراز فشار صوت بیش از 85 دسی بل ، 373 ایستگاه دارای تراز فشار صوت بین 65 تا 85 دسی بل و 30 ایستگاه دارای تراز فشار صوت کمتر از 65 دسی بل است. نتایج اندازه گیری بعد از انجام اقدامات اصلاحی نشان داد که واحد تلمبه خانه نفت 1 به میزان 39/2دسی بل،  واحد کنترل سنتر به میزان 7/1 دسی بل، واحد تلمبه خانه نفت چرک 0.98دسی بل واحد NTA به میزان 08/0 دسی بل کاهش تراز فشارصوت میانگین داشته اند.

    نتیجه گیری

    اندازه گیری های محیطی صدا نشان داد که واحد NTA یکی از حادترین شرایط را از دیدگاه آلودگی صوتی در بین واحدهای دیگر دارا می باشد. این مطالب موید ضرورت شناسایی منابع اصلی صداساز و اولویت بندی بخش های مختلف این واحد صنعتی جهت اجرای طرح های کنترل مهندسی آلودگی می باشد.

    کلید واژگان: آلودگی صوتی، کنترل صدا، اندازه گیری صدا، شرکت نفت
    Seyed Medi Mousavi, Rohadin Moradirad, Mohammad Hossain Beheshti, Roohalah Hajizadeh*, Fereshteh Taheri, Ismail Khodaparast, Saeid Yazdanirad, Yoosef Faghihnia Torshiz
    Introduction & Objective

    Noise exposure, risk exposure in a wide range of work station, especially oil and gas industry and related companies is considered. This study was carried out to evaluate the noise before and after corrective action in 11 operational units of tanks and transportation in Abadan oil refining company.

    Methods

    First, the basic information including the location of noise sources and operating conditions of the equipment was collected. noise measurements was performed based on ISO 9612 standard before and after implementation of corrective actions, including repair or replacement of defective and worn out Parts or lubrication of moving parts  and using SLM CEL 490 mode calibrated with CEL-110/1  of casella  company was performed.

    Results

    According to the results, the NTA has the highest amount of noise (97 dB) and spherical tanks with the lowest noise (82 dB). In this study, measured total 523 stations, 115 stations with noise levels over 85 dB, 373 stations between 65 and 85 dB sound pressure level and sound pressure level less than 65 dB in 30 stations. After carrying out corrective measures to reduce noise measurements, result showed that reduction of average sound pressure level of unit 1 of oil pumping with the 2/39 dB, 1.7 dB with a unit of Control Center, pus oil pumping unit with 0.98 dB and NTA unit with 0.08 dB, carried out respectively.

    Conclusion

    Noise measurements showed that the NTA unit was one of the severest conditions from the viewpoint of noise pollution among the other units. This study confirms the need to identify the main sources of sound and prioritize different parts of the industrial unit in order to implement control schemes engineering.

    Keywords: noise, noise control, noise measurement, oil companies
  • غلامعباس شیرالی*، ساناز کریم پور، داود افشاری
    زمینه و هدف
    بدون تردید، صدا و ارتعاش از معضلات اساسی دنیای صنعتی بوده و خیل عظیمی از افراد در محیط کار خود یا در محل زندگی در معرض آسیب های ناشی از آنها قرار دارند. هدف مطالعه حاضر نیز ارزیابی و کنترل صدا و کاهش مخاطرات ناشی از آن در واحد احیاء 2 یکی از صنایع فلزی خوزستان می باشد.
    روش بررسی
    این مطالعه در دو مرحله اجرا شد:  مرحله اول: ارزیابی صدا. برای این منظور ابتدا تراز کلی فشار صوت در محل های کار یا تردد کارگران اندازه گیری شد. تراز کلی فشار صوت با روش ایستگاه بندی در دو حالت کمپرسور روشن و خاموش (برای تعیین صدای زمینه و فرکانس غالب)، تعیین شد. همچنین برای تعیین فرکانس غالب در زمان روش بودن کمپرسور، اقدام به آنالیز تراز فشار صوت در فرکانس های اکتاو باند گردید. اندازه گیری ها با دستگاه B&K مدل  2231  انجام شد. دستگاه قبل و بعد از اندازه گیری به وسیله کالیبراتور B&K مدل 4230  برای صحت اندازه گیری ها کالیبره  شد. مرحله دوم: کنترل صدا. در این مرحله با استفاده از اطلاعات مرحله قبل اقدام به کنترل صدا در ناحیه ی در، فن های دیواری و نورگیر سقف با نصب مافلر بر روی فن ها، تغییر ساختار در و پنجره ی سقفی گردید. 
    یافته ها
    در داخل اتاقک کمپرسور، تراز کلی فشار صوت 2/106 دسی بل A و فرکانس غالب 250 هرتز در شبکه خطی Lin تعیین شد. تراز کلی فشار صوت در محوطه اطراف کمپرسور 3/94 دسی بل A و فرکانس غالب نیز 2000 هرتز بود. برای کنترل صدا در ناحیه ی فن ها با توجه به ارزیابی صدا و فرکانس غالب، مافلرهای نوع جذبی مدور با  یک هسته مرکزی انتخاب گردید. جاذب مورد استفاده نیز پشم شیشه با توری نگه دارنده بود. برای کنترل صدا در ناحیه ی درها و دریچه های سقفی، از دری به ابعاد 90/3× 13/ 2  متر با ورقی از جنس فولاد به ضخامت 5/1 میلی متر و جاذب 40 میلی متری پشم شیشه و یک پنجره سقفی نیز با همین مشخصات ولی ابعاد 3/4 ×4/2 متر و قطر مش 7 میلی متر استفاده شد. نتایج بدست آمده قبل و بعد از اجرای این پروژه نشان از یک کاهندگی قابل قبول دارد (8/91%).  میانگین تراز فشار صوت اصلی قبل از کنترلdB95  بود که بعد از کنترل مقدار مذکور به dB 2/87 کاهش یافت که این مقدار در مقایسه با میانگین مقدار تراز فشار صوت زمینه که مقدار آن dB 4/86 تعیین شد، یک رقم معقول و منطقی می باشد.
    نتیجه گیری
    نتایج مطالعه نشان داد که عامل اصلی نشت صدای کمپرسور به محوطه بیرون، درب، پنجره های دیواری و سقفی بودند که اجرای روش کنترلی مذکور باعث کاهش صدا  تا حد قابل قبولی در این بخش شد، ولی به دلیل بالا بودن تراز صوتی زمینه، حتی پس از اجرای روش کنترلی نیز تراز فشار صوت رقمی بالاتر از حد مجاز را نشان داد.  بنابراین، برای کاهش صدای زمینه تا حد مجاز و حفاظت کارگران در مقابل صدا پیشنهاداتی نظیر ارزیابی و کنترل منابع دیگر تولید صدا(مثل حرکت سیال در لوله ها)، استفاده از گوشی های حفاظتی و نحوه انتخاب درست آنها ارایه گردید.
    کلید واژگان: ارزیابی صدا، کنترل صدا، کمپرسور، تراز فشار صوت
    Gholam Abbas Shirali*, Sanaz Karimpour, Davod Afshari
    Background and aims
    Undoubtedly, noise and vibration are major problems of industrial world and lot of people are very exposed to these phenomena in their workplace or residential areas. Researchers have shown that exposure to noise may increase the risks related to personal health, like nervous frailty, extreme irritability, muscle cramps, stress and anxiety, dizziness, headache and migraine, anger, loss of body balance, vomiting, pain, hypertension, high blood pressure, cardiovascular problems, deterioration of sleep quality, mental stress, etc. However, the purpose of this study was to assess and control and reduce the risks resulting from noise in the reduction unit 2 of a steel industry.
    Methods
    This study was conducted in two steps. 1) Evaluation of noise pollution in the compressor room and its surrounding: For this purpose, total sound pressure level (SPL) and SPLpeak were measured in the places where workers worked or were traveled. The parameters were measured in the mentioned places according to a grid pattern in both the compressor turn on/off. Because the workers exposed to a noise fluctuating, in addition to SPL analysis on the octave-band frequencies to determine critical frequency when the compressor was switched on, the value of Leq was also measured. The critical frequency is very important in noise control issues. The measurements were performed by using sound level meter, model of “B&K 2231.” The apparatus was calibrated before and after measurements by using “B&K 4230 calibrator.” 2) Noise control measurements: After identifying noise leakage paths to outside of the compressor room, noise was controlled in door, wall-fans and roof window area through installing a silencer on the wall-fans and redesigning the door and the roof window using the previous step data.
    Results
    Inside the compressor room, the total sound pressure level and the critical frequency was estimated 106.2 dB (A) and of 250 Hz in the Lin network, respectively. The total sound pressure level in the area around the compressor and the critical frequency were also estimated 94.3 dB (A) and 2000 Hz respectively. Moreover, the value of Leq was more than the threshold value (<85 dB) at all measured stations. In order to control the noise in the area of ​​the fans, considering the noise assessment and the critical frequency, there was used an absorption silencer with glass wool as adsorbent material. To control noise at the door and roof window, there was designed and installed a steel door with dimensions of 3.9 * 2.13 meter and thickness of 1.5 mm which was filled by a noise-adsorbent 40 mm of glass wool and attached to a metal grid. Moreover, to control noise in the roof window was applied a structure with the same specifications, but with the different dimensions (4.2 * 4.2 m and 7 mm mesh diameter). However, the results related to before and after implementation of the control measurements showed an acceptable attenuation in the SPL (91.8%). The average SPL before and after implementation of the control measurements was 95 and 87.2 dBA, respectively which this value was an acceptable level in comparison with background noise, i.e., 86.4 dBA. On the other hand, The slight difference between the mean value of the background sound pressure level and the average of controlled sound pressure level (0.8 dB) is due to factors such as temperature, variations in sound at different positions, generated noise sources (off or on and so no) and the movement of fluids in the pipes and so on.  

    Conclusion
    The results of the field study indicated that door, window and roof window were identified as the main paths of noise leakage to outside of the compressor room. Therefore, the implementation of the control measurements could be reduced to an acceptable level, but due to high background noise level even after the implementation of the control measurements, the noise level was less higher than the maximum permissible level (85 dB). Therefore, there were presented a few recommendations such as controlling the other sources of noise (e.g. moving fluid through pipes), utilizing the hearing protection devices and how to choose them properly to reduce background noise and the protection of workers against noise.
    Keywords: Noise, control, assessment, compressor
  • رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، نفیسه عظیمی*
    زمینه و هدف
    کاهش صدا در منبع، همیشه در اولویت می باشد و با اتخاذ یک رویکرد سیستماتیک و توجه دقیق به جزئیات طراحی، اتاقک می تواند یکی از موثرترین اقدامات کنترلی در دسترس برای مهندسین صدا باشد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی منابع اصلی مولد صدا و تعیین کارایی اتاقک در کنترل صدای یک صنعت پیچ سازی صورت پذیرفت.
    روش کار
    در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مداخله ای، نخست اطلاعات اولیه در خصوص مشخصات دستگاه ها، تعداد افراد در معرض مواجهه، ساعات مواجهه و محل استقرار آنها در صنعت مورد بررسی، جمع آوری گردید. سپس اندازه گیری و ارزیابی صدا در چند مرحله به صورت اندازه گیری محیطی، اندازه گیری پیرامون منبع صوتی و دزیمتری انجام شد. در نهایت جهت کنترل صدا، طرح ساخت اتاقک جهت دستگاه های مولد اصلی صدا با طرح کنترل برای منابع با ارائه یک اتاقک برآورد گردید.
    یافته ها
    نتایج ارزیابی صدا نشان داد دستگاه های BV2 و BR3 با تراز کلی فشارصوت به ترتیب 4/94 و 7/95 دسی بل، منابع اصلی صدا در سالن تولید بوده اند که سبب مواجهه کارگران با صدا بیش از حد مجاز گردیده است. جهت کنترل صدای این دو منبع اتاقک سازی با افت انتقال حداقل dB 19 مناسب ترین گزینه تعیین شد. اتاقک طراحی شده دارای لایه بندی ساندویچی فشرده شامل یک لایه فولاد به ضخامت mm 3، لایه فوم خودچسب به ضخامت mm 20، لایه پشم سنگ به ضخامت mm40 و لایه ورق آلومینیوم پانچ شده mm 1 با سطح دهانه باز 60 درصد بود.
    نتیجه گیری
    اتاقک طراحی شده جهت دستگاه های BV2 و BR3 تراز فشار صوت این دستگاه ها را به میزان dB 7/19 و dB 3/19 کاهش می دهد و تراز فشار صوت مواجهه کارگران با این دستگاه ها را به dB 7/74 و dB 4/76 تقلیل می دهد. به این ترتیب مواجهه کارگران اپراتور این دستگاه ها به زیر حد مجاز خواهد رسید.
    کلید واژگان: صدای شغلی، مواجهه شغلی، کنترل صدا، صنعت پیچ سازی
    R Golmohammadi, M Aliabadi, N Azimi*
    Background & objectives
    Noise reduction in the source is always in priority. For acoustic engineers, taking a systematic approach and considering small details of designing an enclosure can be one of the most effective ways of noise reduction. This study was carried out to detect major noise generator sources in a screw manufacturing company.
    Methods
    In this interventional study, primarily information were collected, including machines' specifications, number of workers exposed to noise, time of exposure, and their deployment location. Then environmental assessment was carried out to assess the noise level around the sound source and dosimetry devices. Finally, a design of an enclosure was developed to control noise level in machines producing noise.
    Results
    Results indicated that BV2 and BR3 machines, with total sound pressure level of 95.7 and 94.4 dB, were major sources of noise, which exceeded the noise limit. To control the generated noise of the mentioned machines, an enclosure was designed with minimum damping of 19 dB. The designed enclosure consisted of a compact layer of 3 mm steel, a layer of 20 mm self-stick foam, a layer of 40 mm mineral wool and a 1 mm layer of punched aluminum plate with open mouth of 60%.
    Conclusion
    the designed enclosure for BV2 and BR3 machines can empirically reduce sound pressure level by 19.3 and 19.7 dB respectively and the exposure of operators was reduced to 76.4 and 74.7 dB, which provides safety for workers of the factory.
    Keywords: Occupational Noise, Occupational Exposure, Noise Control, Twisting Industry
  • زهرا هاشمی، روح الله پروری، * راضیه میرزاییان
    شرایط اکوستیک، صدای تجهیزات و افراد در بیمارستان ها می تواند بر روی وضعیت جسمانی و روانی بیماران و کارکنان تاثیر منفی داشته باشد. این مطالعه با هدف شناسایی منابع اصلی صدا و ارائه روش های کنترل صدا در بیمارستان های شهر بهبهان صورت گرفت.
    به منظور اندازه گیری آلودگی صوتی صدا سنجی به روش شبکه ای صورت گرفت. در مجموع در 243 ایستگاه مطابق با الگوی ISO 9612 تراز معادل صوتی با رعایت زمان 30 دقیقه اندازه گیری شد. به منظور پی بردن به منابع اصلی آلودگی صوتی، پرسش نامه استاندارد شده توسط 158 نفر از کارکنان تکمیل شد. داده ها بوسیله نرم افزارهای EXCEL- SPSS تجزیه و تحلیل گشت. در نهایت پیشنهاد های عملی جهت کنترل صدا پیشنهاد گردید
    بیشترین تراز معادل صدا برابر با 8/65 ، 6/61 و 1/71 دسی بل بترتیب در بیمارستان شهید زاده، فریده بهبهانی و تامین اجتماعی بود. منابع اصلی صدا، پرسنل و مراجعین، صدای درب، تهویه مطبوع، تجهیزات درمانی و مبلمان و تخت ها است.
    کلید واژگان: آلودگی صدا، بیمارستان، منابع صدا، کنترل صدا
    Zahra Hahsemi, Roh Allah Parvari *, Razieh Mirzaeian
    Background And Aims
    Hospital acoustics, noisy equipment and people have adversely impacts on patient’s physical and mental health. This paper aims to identify the major sources of noise and noise control techniques in hospitals of Behbahan
    Methods
    Noise measurement was done according to ISO9612 at designated stations. Equivalent sound pressure levels were measured at 243 measuring stations in 30 minute intervals. The validated questionnaire was completed for the evaluation of major sources noise among 158 staffs. The Data with SPSS and EXCEL were analyzed. Finally were provided practical suggestions for noise control
    Results
    The results showed that the maximum equivalent sound levels were 65.8 dB (A), 61.65 dB (A), and 71.1 dB (A) at the Shahid zade, Faride behbahani and Tamin Ejtemaee hospitals respectively. In this paper we shall consider the main source of noise pollution in hospitals were staff and clients, sound of doors, and air conditioning, medical equipment and furniture and beds
    Conclusion
    This work try to put forward some possible solutions including: Indoor planning, selection of suitable materials, noise control both inside and outside buildings.
    Keywords: Noise pollution, Hospital, Noise sources, Noise Control
  • علی صفری واریانی، سعید احمدی *، سجاد زارع، ویدا زراوشانی، معصومه قربانی ده
    زمینه و هدف
    استفاده از پمپ آب در ساختمان های مسکونی جهت تامین فشار آب موردنیاز، با ایجاد آلودگی صوتی و آزار ساکنین همراه است. لذا هدف مطالعه حاضر، کنترل آلودگی صوتی پمپ آب با استفاده از پرده های آکوستیک طراحی شده در یک ساختمان مسکونی شهر قزوین می باشد.
    روش بررسی
    متوسط تراز فشار صوت قبل و بعد از مداخله کنترلی در اطراف منبع صوت با استناد به استاندارد Iso 9612 و با استفاده از تراز سنج صدا (Cell-450 Cassella) اندازه گیری شد. آنالیز فرکانس در پهنای یک اکتاوباند و در شبکه A صورت گرفت. مشخصه های آکوستیکی پرده های آکوستیک(ضخامت، جنس و ابعاد) بر اساس افت انتقال صدای مورد نیاز در فرکانس غالب تعیین شد. دبی حجمی هوای موردنیاز به منظور تنزل دما تا 40 درجه سانتیگراد در داخل محصورکننده برای حفظ شرایط دمایی مطلوب عملکرد پمپ با استفاده از قانون بقاء انرژی و جرم محاسبه شد. دمای داخل محفظه با دماسنج جیوه ای اندازه گیری گردید.
    یافته ها
    متوسط تراز فشار صوت قبل و بعد از کنترل در اطراف پمپ به ترتیب dBA67 و dBA46 اندازه گیری شد. میزان افت الحاقی مورد نیاز در فرکانس غالب (2000 هرتز) جهت انطباق با استاندارد صدا در ساختمان های مسکونی 26 دسی بل در نظر گرفته شد و براساس آن دانسیته سطحی مورد نیاز برای ساخت پرده های آکوستیک محاسبه شد. متوسط تراز فشار صوت اندازه گیری شده پس از کنترل (dBA46) بامیزان پیش بینی شده برای آن از طریق محاسبات ریاضی (dBA47) تفاوت معنی داری نداشت. دبی حجمی هوای مورد نیاز جهت حفظ دمای 40 درجه سانتیگراد در داخل محفظه، 2/1 مترمکعب بر دقیقه محاسبه شد. دما در داخل محفظه 38 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد.
    نتیجه گیری
    کنترل آلودگی صوتی با استفاده از پرده های آکوستیک با هزینه و وزن کمتر، سرعت نصب و درزگیری بالاتر می تواند به عنوان یکی از روش های مناسب در محصورسازی منابع صوتی در نظر گرفته شود.
    کلید واژگان: آلودگی صوتی، پمپ آب، پرده های آکوستیک، کنترل صدا
    Ali Safari Variani, Saeid Ahmadi *, Sajad Zare, Vyda Zaroshani, Masoume Ghorbanideh
    Background And Aims
    Using water pump in residential buildings to provide the required water pressure is accompanied by noise pollution and the annoyance of residents. So, the purpose of this study is to reduce water pump noise pollution with designed acoustic curtains in a residential building of Qazvin city.
    Methods
    The mean sound pressure level was measured before and after control intervention around the sound source based on ISO 9612, using the sound level meter (Casella-Cell.450). The sound level meter was calibrated using a calibrator(Cell-110/2). The frequency analysis was done in 1.1 octave band and the weighting frequency of A. Acoustical features of acoustic curtains (thickness, material and dimensions)were determined on the base of required sound transmission loss in predominant frequency. The volumetric flow of air required to decrease the temperature inside the enclosure up to 40°C to maintain a reasonable air temperature for pump performance was calculated using the energy-mass conservation law. Temperature inside the enclosure was measured with a mercuric thermometer.
    Result
    The mean sound pressure level before and after control around the pump was measured 67 dBA and 46 dBA respectively. The required insertion loss in predominant frequency(2000 Hz) to accommodate noise limit in residential buildings was considered to be 26 dB and based on which acoustic curtain surface density was calculated between. The average sound pressure level measured after control(46dBA) with predicted sound pressure level by mathematical calculation after control(47dBA) was not significantly different. The volumetric flow rate required to maintain a temperature of 40°C inside the enclosure was calculated to be 1.2 cubic meters per minute. The temperature was measured inside the enclosure of 38° C.
    Conclusion
    Control of noise pollution using acoustic curtains with a lower cost and weight, higher installation speed and higher sealing can be considered as one of the proper methods for enclosing noise resources.
    Keywords: Noise Pollution, Water pump, Acoustic curtains, Noise control
  • رستم گلمحمدی، فروغ معزز *، محسن علی آبادی
    مقدمه
    کنترل آلودگی صدا در محیطهای بسته صنعتی اغلب مواجهه با محدودیتهای اجرایی و تامین منابع مالی است. اولویت بندی علمی یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت کنترل صدا در این اماکن می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین شاخص اولویت بندی کنترل آلودگی صدای واحدهای خط تولید یک شرکت تایر سازی بوده است.
    روش کار
    ارزیابی محیطی صدا به منظور تعیین توزیع تراز فشار صوت براساس استاندارد ISO 9612 در واحدهای تولیدی شرکت انجام شد. شاخصی با استفاده از 3 پارامتر تعداد افراد در معرض ، زمان مواجهه و فاکتور وزنی متناظر با تراز فشار صوت تعریف و فرمول محاسباتی برای آن شاخص تدوین گردید. توزیع تراز فشار صوت در واحد با اولویت اول کنترل صدا با استفاده از نرم افزار Surfer V.10 ترسیم گردید.
    یافته ها
    براساس نتایج اندازه گیری محیطی 9/22 % ایستگاه های اندازه گیری شده در ناحیه خطر و 1/77 % ناحیه احتیاط را شامل شده و هیچ محدوده ایمنی ثبت نگردید. محدوده تراز فشار صوت در واحدهای مورد بررسی dB(A) 7/104-9/69 بود. از بین 11 واحد مورد بررسی، واحد پخت با 20 نفر شاغل، بالاترین شاخص اولویت کنترل صدا (369/1 ) را به خود اختصاص داد.
    نتیجه گیری
    نتایج این تحقیق با استفاده از شاخص NCPI نشان داد که با استفاده از روش تلفیقی پارامترهای تاثیر گذار در آلودگی صدا می توان روش مطمئنی را برای اولویت بندی کنترل صدا در واحدهای مختلف یک مجموعه صنعتی ارائه نمود. نتایج این شاخص می تواند برای سایر مجموعه های صنعتی مشابه نیز مورد استفاده قرار گیرد.
    کلید واژگان: مواجهه با صدا، کنترل صدا، شاخص اولویت بندی، تایر سازی
    Rostam Golmohammadi, Forough Moazaz *, Mohsen Aliabadi
    Introduction; controlling noise pollution in an indoor environment has always been faced with administrative and financial constraints. Prioritizing in a scientific manner is a useful approach in dealing with such problems. The aim of the present study was to determine the noise control prioritizing index (NCPI) in various units from a tire manufacturing company.
    Methods; the sound pressure levels in various units were determined in accordance with ISO 9612 standard. The index was a function of three parameters; the number of people exposed of the noise, exposure time, and a weighting factor corresponding to the sound pressure level. The distribution of noise levels on the unit with the highest priority was depicted using Surfer ver.10.
    Results; according to the environmental measurements, 22.9% of the investigated stations had a noise level in the danger zone and other 77.1% was in the caution zone. No station was in the safe zone. The sound pressure level had a range between 69.9-104.7 dB(A). Among the investigated units, the curing unit with 20 employees had the highest priority of noise control (NCPI=1.369).
    Conclusion; the results of the present study indicated that using an index resulted from a combination of various parameters affecting the noise pollution, we would be able to prioritize units for implementing noise pollution control confidently. The results of the present study are applicable to all similar industrial settings.
    Keywords: Noise exposure, Noise control, Prioritizing index, Tire manufacturing
  • محمد جهانگیری، رستم گلمحمدی *، حسن علی ابادی، مهدی جلالی
    زمینه و هدف
    نیروگاه ها از جمله صنایع مهم کشور می باشند که دارای تنوع تجهیزات مولد صدا بوده و تعداد قابل توجهی از کارگران در آنها مشغول به کار می باشند. این افراد با سطوح مختلفی از صدای زیان آور مواجهه دارند. هدف از این مطالعه اتاقک سازی به منظور کنترل صدای دستگاه پمپ های تغذیه آب دیگ بخار در یک نیروگاه برق بوده است.
    روش بررسی
    این مطالعه مقطعی به صورت توصیفی- تحلیلی و طرح مداخله در طبقه همکف واحد توربین یک نیروگاه حرارتی به دلیل آلودگی بالای صدا در بررسی اولیه، در سال 1393 انجام شد. تراز توان صوتی این منابع مطابق با استاندارد 3746ISO- برآورد گردید. برای تعیین توزیع تراز فشار صوت در محور عمودی برای منابع مورد بررسی از روش اندازه گیری و آنالیز فرکانس صدا شبکه ای با استفاده از ترازسنج کالیبره شده TES 1358 در مقیاس کوچک و تحلیل درون یابی مقادیر با نرم افزار SURFER انجام گردید. در نهایت به منظور کنترل صدا یک اتاقک با دیواره لایه بندی شده به برای پمپ مذکور طراحی و میزان اثربخشی آن در کنترل صدا برآورد گردید.
    یافته ها
    نتایج حاصل از آنالیز صدای پمپهای مورد بررسی نشان داد که فرکانس غالب صوت 2000 هرتز می باشد. نتایج حاصل از روش تفکیک صدا در محور عمودی منابع نیز موید آن است که پمپ اصلی و جعبه دنده دارای بیشترین سهم در انتشار صدای آن می باشند. همچنین نتایج نشان داد که پمپ اصلی، تراز توان صوتی 107 دسی بل و جعبه دنده نیز 108 دسی بل داشته است. طراحی اتاقک شامل محصورکننده ای با لایه اصلی از جنس فولاد و لایه داخلی از جنس فوم لاستیکی بوده است. در این طراحی با احتساب یک درصد نشتی، تراز فشار صوت حاصل از بخشهای اصلی پمپ 20 دسی بل کاهش خواهد یافت.
    نتیجه گیری
    با استفاده تکنیک اتاقک سازی پمپهای تغذیه کننده آب مربوط به بخش دیگ بخار نیروگاه، می توان میزان مواجهه این شاغلین در معرض آلودگی صدا را به حد مجاز کاهش داد.
    کلید واژگان: کنترل صدا، نیروگاه حرارتی، اتاقک سازی، پمپ تغذیه آب
    Mohammad Jahangiri, Rostam Golmohammadi*, Mohsen Aliabadi, Mahdi Jalali
    Background And Aims
    The power plants, including important industry of the country in which a large number of noise sources which workers are exposed with harmful levels occupational noise. The aim of this study was designing enclosures to noise control in the feed water pumps in a power plant.
    Methods
    This cross-sectional study and their Interventional plants were done on the ground floor of the turbine unit of a thermal power plant on 2014. The feed water pumps in the preliminary stage of study, in the ground floor was determined the major noise sources. The Sound power level of the main sources were estimated according to the ISO 3746. To determine the distribution of the sound pressure level measuring and frequency analysis on the vertical axis for the study sources we used the SLM model TES 1358 and the measuring technique was small scale mesh networking and using the SURFER software for interpolation calculation and noise map drawing. Eventually, in order to control the noise we designed a multilayer enclosure for this pump and the effectiveness of this layer was estimated.
    Results
    The results of the noise analysis of this pumps showed that the dominant frequency of the noise were 2000 Hz. The results of the noise separation in the vertical axis of the sources confirms that the main pump and gearbox has the largest share in the noise distribution. The results also showed that the sound power level of the main pump is 107dB and of the gearbox is 108 dB. The design of the enclosure contains a primary layer made of steel and the inner layer made of rubber foam.In this design, including a percentage of noise leakage, the sound pressure level of the main parts of the pump will be reduced by 20 dB.
    Conclusion
    Enclosing technique can be reduced of noise levels for boiler feed water pumps. This result could protect the workers against harmful noise to the permissible limits.
    Keywords: Noise Control, Thermal Power Plant, Enclosure, Feed Water Pump
  • رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، ابراهیم درویشی*
    زمینه و هدف
    درصنعت فولاد دمنده های هوا که جهت تامین هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرند یکی از منابع صوتی آزاردهنده محسوب می شوند. هدف این مطالعه اتاقک سازی به منظور کنترل صدای دستگاه دمنده هوا در یک صنعت فولاد بود.
    روش بررسی
    اندازه گیری تراز صدا همراه با تجزیه فرکانسی آن با استفاده از ترازسنج مدلCASELLA-Cell.450، صورت گرفت. دزیمتری به منظور برآورد میزان مواجهه کارگران با استفاده از دزیمتر مدلTES-1345 انجام گردید. برآورد تراز توان صوت دستگاه در شبکه Lin بر اساس ایزو 3746 انجام گردید.توزیع تراز صدای انتشار یافته از منبع بصورت نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار Surfer تهیه گردید. تحلیل آکوستیکی محیط بر مبنای ویژگی های جذب صوتی سطوح صورت گرفت. در نهایت به منظور کنترل صدا یک اتاقک با دیواره فشرده ساندویچی برای دمنده طراحی و میزان تاثیر مداخله برآورد گردید.
    یافته ها
    نتایج نشان داد تراز کلی فشار صوت دمنده dB(Lin)4/95 و فرکانس غالب آن Hz2000 در شبکه خطی Lin است. علاوه بر این تراز توان صوت دستگاه دمنده در فرکانس غالبdB 9/102 تعیین گردید. میزان سطح جذب موثر صوتی سطوح داخلی سالن مذکوربرابر با 082/0 و میانگین میزان مواجهه شغلی با صدا بر مبنای دز صدای دریافتی معادل 230درصد تعیین گردید. با طراحی اتاقک با لایه عایق اصلی از نوع ورق فولادی و لایه پشم شیشه و ورق پانچ به عنوان جاذب در سطح داخلی دیواره آن، افت انتقال عملی صوت در فرکانس غالب با در نظر گرفتن 001/0 نشتی در حدود dB30 برآورد گردید.
    نتیجه گیری
    عامل اصلی ایجاد صدا در دستگاه دمنده هوا گیربکس و کمپرسور بوده که به دلیل عملکرد روتور و چرخ دنده های مارپیچی در قسمت گیربکس و ایجاد فعل و انفعال بین جریان حرکت هوا در طول پره های دوار و ثابت در داخل کمپرسور ایجاد می گردد، که با طراحی اتاقک میزان دز صدای دریافتی کارگران به کمتر از 20 درصد کاهش می یابد. کلید واژه ها: اتاقک سازی، دمنده هوا، کنترل صدا، تحلیل آکوستیکی، صنعت فولاد
    کلید واژگان: اتاقک سازی، دمنده هوا، کنترل صدا، تحلیل آکوستیکی، صنعت فولاد
    R. Golmohamadi, M. Aliabadi, E. Darvishi*
    Background And Aims
    In the steel industry, air blowers used to supply compressed air are considered as sources of annoying noise. This study aims to design acoustic room chamber in order to noise control of air blower.
    Methods
    Measuring of the noise level along with frequency analysis were performed by using sound level meter model of CASELLA-Cell.450. Dosimetery in order to worker exposure was performed using the dosimeter model TES-1345. Linear sound power level of machine was calculated based on ISO 3746. Distribution of noise emission of the source was shown in form of workroom noise maps using Surfer software. Acoustic analysis of workroom was performed based on sound absorption characteristic of internal surfaces. In order to noise control, an enclosure along with condensed sandwich panels for blower was designed and finally, the effect of this intervention was estimated.
    Results
    The results showed the total sound pressure level of the air blower was 95.4dB (Lin) in which the dominant frequency was 2000 Hz. Moreover, sound power level of the air blower in the dominant frequency was 102.94dB (Lin). The effective absorption surface of workroom was estimated equal to 0.082 and the average occupational noise exposure level based on noise dose was equal to 230%. The designed enclosure along with the steel and fiberglass as a primary insulation layer and punched sheet by steel layer as absorption sound on internal surfaces, actual transmission loss in the dominant frequency, by taking 0.001 opening, was estimated 30dB.
    Conclusion
    gearbox and compressor was the main cause air blower noise that is created Because of the Spiral gearing wheels spinning rotor gearbox parts and the interaction between the rotary and fixed blades move air through the compressor is caused. Enclosure design noise dose received by worker reduced to less than 20 percent. Keywords: module design, air blower, noise control, acrostic analysis, steel industry.
    Keywords: module design, air blower, noise control, acrostic analysis, steel industry
  • رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، ابراهیم درویشی *
    مقدمه

    در صنعت فولاد کوره های با سوخت کک که جهت ذوب سنگ آهن و تولید چدن مورد استفاده قرار می گیرند از منابع صدای آزاردهنده محسوب می گردند. هدف مطالعه حاضربررسی آلودگی صدای کوره بلند یک صنعت فولاد و مطالعه ویژگی های صدای آن به منظور طرح کنترل صدا بود.

    روش ها

    اندازه گیری تراز صدا و تجزیه فرکانسی آن با استفاده از ترازسنج صدا مدلCell.450 و دزیمتری صدا با استفاده از دزیمتر مدلTES-1345انجام گردید. توزیع تراز صدا در محوطه کوره بصورت نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار SURFERتهیه گردید و ویژگی های عایق بندی صوتی اتاق کنترل کوره و اتاق استراحت کارگران کوره مورد تحلیل آکوستیکی قرارگرفت. اصلاح اتاق استراحت کارگران و طراحی مجدد درب و پنجره اتاق کنترل پیشنهاد و میزان تاثیر مداخلات برآورد گردید.

    یافته ها

    تراز کلی فشار صوت در محوطه کوره dB(Lin) 3/90 و فرکانس غالب آن Hz4000 در شبکه خطی (Lin) تعیین شد. میزان افت انتقال صوت دیوار جداکننده اتاق کنترل و اتاق استراحت کارگران کوره به ترتیب dB 3/10 و dB 23/4 تعیین شد. دز صدای دریافتی کارگران240درصد تعیین گردید. میزان کاهش تراز صوت اتاق ها با اجرای طرح های کنترلی ارائه شده بر مبنای عایق بندی صوت در واحد کوره dB 30 برآورد شده است.

    نتیجه گیری

    عامل اصلی آلودگی صدا در اطراف کوره ناشی از جریان آشفته و متلاطم هوا در کانال های هوای ورودی به کوره بود که با توجه به امکان سنجی صورت گرفته پناهگاه صوتی استاندارد در قالب اتاق کنترل و استراحت موثرترین روش کنترل مواجهه کارگران با صدا ارائه و طراحی گردیدکه براین اساس میزان دز صدای دریافتی کارگران به کمتر از 100 درصد کاهش خواهد یافت.

    کلید واژگان: تحلیل آکوستیکی، کوره بلند، کنترل صدا، صنعت فولاد، پناهگاه صوتی
    Rostam Golmohammadi, Mohsen Aliabadi, Ebrahim Darvishi
    Background

    In the steel industry, coke-fueled furnaces are used for smelting iron ore to produce cast iron are considered as sources of annoying noise.This study aims to evaluate the noise pollution blast furnace and sound source characteristics in order to present noise control measures in the steel industry.

    Methods

    Measurement of noise level and its frequency analysis was performed using sound level meter model of CASELLA-Cell.450. Dosimetery in order to worker exposure was performed using the dosimeter model TES-1345.Distribution of noise level in the furnace area in form of noise map was provided using Surfer software. In addition, acoustic analysis of control and furnace workers rest rooms was performed in view point of and insulation.Redesign of door and window of control room and reform of worker's rest room were proposed and the efficiency of these interventions was estimated.

    Findings

    The total sound pressure level in the furnace workroom was 90.3dB(L) and the dominant frequency was 2000Hz. Sound transmission loss of the wall dividing the control room and rest room workers furnace 10.3 and 4.23dB, respectively. The average of noise dose in furnace worker was 240%. And sound transmission loss of the new The performance of the proposed control schemes based on sound insulation of rooms was estimated equal to 30dB.

    Conclusion

    The main cause of noise pollution caused by turbulent air flow in the air ducts furnace. The acoustic Shelter was designed for standard control room and rest as the most effective method of controlling worker's exposure to noise. Accordingly, the workers received a noise dose of less than 100% can reduce.

    Keywords: Acousticsanalysis, Blast furnace, noise control, steel industry, sound insulation
  • مهدی جعفرزاده سامانی، مریم حاجی احمدی، سمیرا یوسفی، الهام سادات بیننده
    زمینه و هدف
    انجام کار موفق دندانپزشکی برای کودکان نه تنها به مهارت های دندانپزشک بستگی دارد، بلکه نیازمند برقراری ارتباط با کودک و نیز حفظ همکاری وی می باشد. تصحیح عملکرد دندانپزشکان در زمینه روش های هدایت رفتاری، بر دیدگاه والدین تاثیر گذاشته و کیفیت خدمات دندانپزشکی را افزایش می دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی نگرش دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان در ارتباط با روش های هدایت رفتاری کودکان بود.
    روش بررسی
    این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی است. به منظور انجام این پژوهش 100 نفر از دندانپزشکان عمومی شهر اصفهان به صورت تصادفی انتخاب گردید و از آن ها خواسته شد تا به پرسشنامه (حاوی چهار روش هدایت رفتاری) پاسخ دهند. داده های حاصله توسط آزمون های آماری T-test، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه و کروسکال- والیس مورد بررسی قرار گرفت.
    یافته ها
    روش های مورد پذیرش دندانپزشکان به ترتیب بگو- نشان بده- انجام بده (5/0 ± 0/4)، کنترل صدا (4/0 ± 5/3)، محدودکننده فیزیکی (5/0 ± 0/3) و درنهایت دست روی دهان (5/0 ± 9/2) بود. میانگین نمره نگرش دندانپزشکان زن نسبت به روش محدودکننده فیزیکی بیشتر و نسبت به روش دست روی دهان کمتر بود. همچنین میانگین نمره نگرش دندانپزشکان مسن در مقایسه با دندانپزشکان جوان نسبت به روش کنترل صدا کمتر و نسبت به روش دست روی دهان بیشتر بود. دندانپزشکان عمومی با تعداد بیمار اطفال کمتر موافقت کمتری با روش های دست روی دهان و محدودکننده فیزیکی داشتند.
    نتیجه گیری
    نگرش دندانپزشکان عمومی نسبت به روش های مختلف کنترل رفتاری با جنس، سن، تجربه کاری و تعداد بیماران اطفال ارتباط دارد. دندانپزشکان عمومی به روش های تهاجمی هدایت رفتاری مانند دست روی دهان و محدودکننده فیزیکی تمایل کمتری دارند.
    کلید واژگان: نگرش، بگو، نشان بده، انجام بده، کنترل صدا، دست روی دهان، محدودکننده فیزیکی
  • رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، ابراهیم درویشی
    مقدمه
    درصنعت فولاد دمنده های هوا که جهت تامین هوای فشرده مورد استفاده قرار می‎گیرند، از منابع صدای آزاردهنده محسوب می‎گردند. هدف این مطالعه تحلیل آکوستیکی سالن دستگاه دمنده هوای یک صنعت فولاد و مطالعه ویژگی های صدای آن به منظور طرح کنترل صدا می باشد.
    روش کار
    اندازه‎گیری تراز صدا و تجزیه فرکانسی آن با استفاده از ترازسنج صدا مدلCASELLA-Cell.450 انجام گردید. توزیع تراز صدا در سطح کارگاه به صورت نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار Surfer تهیه شد و ویژگی های جذب صوتی سطوح سالن و عایق‎بندی صوتی اتاق کنترل از طریق محاسبات متداول مورد تحلیل آکوستیکی قرارگرفت. با توجه به هدف کنترل مواجهه کارگران برای تعیین میزان مواجهه آنان با صدا از دوزیمتر مدل TES-1345استفاده گردید. طراحی مجدد درب و پنجره اتاق کنترل و نصب مواد جاذب صوت در سقف سالن دمنده پیشنهاد و سپس با ارزیابی مجدد صدا میزان تاثیر مداخلات در واحد مورد بررسی برآورد گردید.
    یافته ها
    در سالن دمنده، تراز کلی فشار صوت (dB (Lin 4/95 فرکانس غالب آنHz 2000 در شبکه خطی Lin تعیین شد. تراز کلی فشار صوت در داخل اتاق کنترل (‎dB(A 4/95 بود. سطح جذب موثر صوتی سطوح داخلی سالن مذکور Sab.m2 082/0و زمان بازآوایی معادل آن 9/3 ثانیه و برای اتاق کنترل به ترتیب Sab.m2 04/0 و 4/3 ثانیه برآورد گردید و افت انتقال صوت دیوار جداکننده بین این دو قسمت(‎dB(A 7/13 تعیین شد. میانگین دوز صدای دریافتی کارگران230درصد تعیین گردید. نصب جاذب در سقف سالن سطح جذب موثر صوتی سطوح را به Sab.m2 33/0 افزایش داد و میزان افت انتقال صوت با اصلاح درب و پنجره ‎dB 20 برآورد شد.
    نتیجه گیری
    نتایج مطالعه خصوصا در بررسی توزیع تراز فشار صوت در محدوده داخل کارگاه و اتاق کنترل معلوم نمود که عامل اصلی نشت صدا در اتاق کنترل درب و پنجره بوده که در صورت اصلاح آن ها و نصب هم زمان جاذب در سقف سالن، دز مواجهه کارگران با صدا به 6/49 درصد و فقط با اصلاح درب و پنجره اتاق به 65/69 درصد کاهش می‎یابد.
    کلید واژگان: تحلیل آکوستیکی، دمنده هوا، کنترل صدا، صنعت فولاد، جاذب صوت
    Introduction
    In the steel industry،air blowers used to supply compressed air are considered as sources of annoying noise. This study aims to acoustics analysis of theairblower workroomand sound source characteristics in order to present noise controlmeasuresinthe steel industry.
    Material And Method
    Measurement of noiselevel and its frequency analysis was performed usingsound levelmetermodelof CASELLA-Cell. 450. Distribution of noise level in the investigated workroom in form of noise map was provided using Surfer software. In addition، acoustic analysis of workroom and control room was performed in view point of soundabsorption andinsulation. Redesignofdoor and window of controlroom and installation of soundabsorbing materialson theceiling of the workroom were proposed and the efficiency of these interventionswasestimated.
    Result
    The totalsound pressurelevelin the blower workroom was 95. 4 dB (L) and the dominant frequency was 2000Hz. Sound pressure level inside the room control was 80. 1dB (A). The average absorption coefficient and reverberation time in the blower workroom was estimated equal to 0. 082 Sab. m2 and 3. 9 seconds respectively. These value in control room was 0. 04 Sab. m2 and 3/4 seconds respectively. In control room، sound transmission loss between the two parts of the wall dividing was 13. 7 dB (A). The average of noise dose in blower operators was 230%. With the installation of sound absorber on ceiling of workroom، average of absorption coefficient can increase to 0. 33 Sab. m2 and sound transmission loss of the new designed door and window was estimated equal to 20dB.
    Conclusion
    The main cause of noise leakage in the control room was insufficient insulation properties of door and windows. By replacing the door and window and installation of sound absorbing on ceiling of workroom، the noise dose can reduce to 49. 6%. New Improved door and window of control room can reduce noise dose to 69. 65% solely.
    Keywords: Acoustics analysis, airblowers, noise control, steel industry, soundabsorption
  • محبوبه اسحاقی، رستم گلمحمدی، مهدی ریاحی خرم
    مقدمه
    هدف مطالعه حاضر، اولویت بندی روش های کنترل صدا با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در شرکت شیشه همدان بود.
    روش کار
    مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی- تحلیلی بوده و بر اساس نظر سنجی از کارشناسان از طریق پرسشنامه و روش دلفی، چهار معیار شامل هزینه، کارایی، قابلیت اجرا و عدم تداخل در فرایند و 11 گزینه روش کنترلی انتخاب گردید. اولویت بندی گزینه ها بر اساس معیارهای مورد مطالعه و تعیین ضرایب اهمیت انجام گرفت.
    یافته ها
    نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد میزان ناسازگاری در تمام موارد کم تر از 10% بوده و سازگاری پاسخ ها مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس نظر کارشناسان، معیار اجرایی بودن روش (277/0) و گزینه استفاده از دیواره جداکننده کامل بین دو بخش اصلی(113/0) بالاترین اولویت را به ترتیب در بین معیارها و روش های کنترلی به دست آورده است.
    نتیجه گیری
    به طور کلی در این مطالعه الگویی از ساختار تصمیم گیری بر مبنای فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت تصمیم گیری در خصوص کنترل صدا معرفی گردید. این روش می تواند باعث بهبود فرایند تصمیم گیری شود و به عنوان روش کارامد و اثر بخش در اولویت بندی روش های کنترل صدا مورد استفاده قرار بگیرد.
    کلید واژگان: کنترل صدا، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی
    Introduction
    The purpose of this study was prioritizing the noise control methods using Analytic Hierarchy Process (AHP) technique in Hamadan glass industry.
    Material And Method
    This is a cross-sectional – descriptive - analytical study. According to a survey of experts by questionnaire and Delphi method four criteria were selected including cost, efficiency, executive capability and not to interfere in the process and eleven alternatives for control options. Prioritizing of the items was conducted based on the study criteria as well as the importance ranking determined in this study.
    Result
    The results showed all that consistently Ratios were less than 10 % and compatibility of answers has been confirmed. According to expert’s views, the criteria of executive capability (0.277) and using the barrier between the two main sections (0.111) have achieved the highest priority among the criteria and control methods, respectively.
    Conclusion
    In this study a pattern of decision-making structure was introduced based on Analytic Hierarchy Process for determining the method noise control. This method can improve the decision making process and prioritizing noise control methods as an efficient and effective approach.
    Keywords: Noise, Noise control, Glass industry, AHP, Hamadan
نکته
  • نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شده‌اند.
  • کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شده‌است. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
  • در صورتی که می‌خواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال